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绕线机主轴变频器在每次停车时在操作面板上产生oL过电压报警,利用万用表测量输入侧电源电压,发现正常,故将问题锁定在变频器设定的减速时间上。
绕线机厂家为了尽可能地减小主轴停车时的惯性,于是将变频器的减速时间设定的很小,导致发出停车信号后变频器的频率下降地很快,同时电机的同步速下降地也很快,由于收卷电机存在较大惯性,使得收卷电机的实际转速超过此时的同步速,收卷电机运行于发电机状态,在电机定子侧感应出一个较大的电压,使变频器发生过电压报警。本系统经过实际调试,将减速时间设定为0.5S,既能大程度地减小绕线机减速时的惯性,又能保证不出现过电压报警。
2、绕线机排线伺服驱动器的报警处理:在调试过程中,绕线机人自动排线伺服驱动器经常出现故障报警,原因通常为编码器和伺服驱动器通讯异常,把伺服驱动器断电后,将编码器与伺服驱动器的连接插头CN2重新拔插一次,再次上电后,故障解除。
3、绕线机排线伺服跟随能力的设定:通过伺服驱动器的参数来设定排线伺服的跟随能力,该参数值设定的越大,对位置指令的执行误差就会越小,跟随能力就越强;但是此值如果设定的太大容易引起自动绕线机振动,因此此参数值的设定应兼顾绕线机和对位置指令的跟踪。
4、绕线机排线采样周期的确定:如果在调试时发现绕线机的排线机构会出现明显的一走一停的现象,而且在每个走停的周期内,走的时间很短,停的时间很长,导致排线紧密度不一致。可以考虑将采样周期减小到两倍的PLC扫描周期,继续调试,发现排线机构能够很平滑地移动,不会出现一走一停的现象,排线也更加紧密。